改善無小事。改善不一定是解決大問題,采取大行動,或者需要非常深奧的原理才算得上改善,往往日常工作中小的改善也能發(fā)揮大效用。
在生產(chǎn)現(xiàn)場日常巡查過程中發(fā)現(xiàn):檢驗人員檢驗鞍座連接板時,需要將鞍座連接板搬上檢驗平臺,存在搬運浪費,且鞍座連接板長度為1.5m,重量約16kg,來回搬運檢驗人員勞動強度大;檢驗人員使用高度游標卡尺進行測量,對檢驗人員檢測用時進行測算,平均時長需要9分鐘。

檢驗人員在檢驗平臺測量鞍座連接板孔邊距
為降低檢驗人員勞動強度,提高工作效率,對該問題進行改善:依據(jù)鞍座連接板孔邊距以及孔位公差要求,制作檢驗模板,檢驗模板長度0.3m,重量約3kg。檢驗鞍座連接板時,檢驗人員將檢驗模板放置在待檢測零件表面,使用檢測銷棒進行檢測,若檢測銷棒可順利穿過,則鞍座連接板孔邊距合格,反之,則不合格,對檢驗人員使用檢驗模板檢測用時進行測算,平均時長需要3分鐘。

使用檢驗模板和檢測銷棒進行檢驗
改善前后對比:需搬運零件長度由1.5m降為0.5m,重量由16kg降為3kg,勞動強度降低約80%;檢測工具由高度游標卡尺變?yōu)闄z驗模板和檢測銷棒,檢驗耗時由平均時長9分鐘降為3分鐘,工作效率提升67%,且該檢驗模板可適用于8種鞍座連接板。
通過鞍座連接板檢驗模式的改變,充分體現(xiàn)了日常工作中小改善的大效用,我們要善于發(fā)現(xiàn)日常工作中的小問題并進行改善,也許一個小小的改變,卻可以發(fā)揮出重大的影響,為公司創(chuàng)造出巨大的價值,積小成大,促使公司快速發(fā)展。